近日,從達州鋼鐵煉鋼廠傳來好消息,該廠通過優(yōu)化爐后合金烘烤流程,使轉(zhuǎn)爐平均出鋼溫度從1640℃降到了1635℃,處于同行業(yè)領(lǐng)先水平。出鋼溫度的降低,對節(jié)約噸鋼成本發(fā)揮了極大的支撐作用,經(jīng)測算,一年可為公司節(jié)約生產(chǎn)成本上千萬元。
節(jié)約即是創(chuàng)效,降本增效是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中必須樹立的理念,尤其是當前市場受多種因素影響的局面,更需要全體干部員工勤思考、多動手,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展出力。日前,筆者走進達州鋼鐵煉鋼廠,了解他們的“降本增效”小策略。
勤思考 找突破
“為企業(yè)創(chuàng)效不一定非要投入人力、財力,在不投入或盡量少投入的前提下創(chuàng)效,更能體現(xiàn)一線管理人員的價值。”這是煉鋼廠轉(zhuǎn)爐車間主任張興勇常常掛在嘴邊的話。
“降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,能給企業(yè)帶來實實在在的效益。”這一想法張興勇在心里想了許久。“降低出鋼溫度,鋼水中氧含量減少,合金收得率增加,鋼水中雜物含量減少,純度隨之提高,鋼材內(nèi)在質(zhì)量進一步提升。據(jù)行業(yè)經(jīng)驗總結(jié),每降低1℃的出鋼溫度,噸鋼成本可節(jié)約0.8元。”看得見的效益,讓張興勇下定決心探索。
針對如何進一步降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,張興勇帶領(lǐng)團隊決定從爐后合金烘烤使用上找突破點。通過多次調(diào)研發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn)時段,在兌完鐵水和廢鋼后,主煉工結(jié)合鋼種成分測算合金加入量,并將一定用量的合金放入合金烘烤倉烘烤,合金實際在倉內(nèi)烘烤時間僅5分鐘左右,此時,焦爐煤氣發(fā)熱利用率不足25%,進入鋼包內(nèi)的合金烘烤溫度不足200℃,這給鋼水帶來的溫降依然較大。
“為解決焦爐煤氣利用率低以及合金烘烤倉效能發(fā)揮不足的難題,張興勇帶領(lǐng)大家不斷探索,嘗試過縮短生產(chǎn)間隙、提高人工效率、延長烘烤時間等措施,雖有進步,但實質(zhì)問題依然沒有得到解決。”煉鋼廠生產(chǎn)技術(shù)科張德炳說。
在大家陷入困局時,張興勇沒有停止思索。他繼續(xù)與煉鋼廠專業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)線尋找答案。
勤優(yōu)化 創(chuàng)效益
“問題在生產(chǎn)線,解決問題還得從生產(chǎn)線找突破口。”張興勇說。
功夫不負有心人,張興勇帶領(lǐng)團隊從“爐次之間金屬裝入量變化不大,且在同一鋼種情況下其合金加入量變化也不大”這個過程中找到了突破點。“既然變化不大,那就可以提前預(yù)算合金總量,提前對合金進行烘烤,提升合金的烘烤溫度。”
說干就干,張興勇帶領(lǐng)團隊立即付諸實施。轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過程中,技術(shù)人員提前預(yù)算下一爐合金總量,在上一爐鋼水出完后,立即加入預(yù)算合金總量的80%左右,進入烘烤倉進行預(yù)先烘烤。其間,技術(shù)人員再次根據(jù)當爐具體金屬裝入量,對實際使用的合金總量進行核算,精準補入差量。通過不斷摸索和實驗,此項流程的優(yōu)化,在生產(chǎn)中完全行得通。“爐后合金烘烤流程的優(yōu)化,解決了合金烘烤倉效能發(fā)揮不足的問題,流程的操作性也很強。”煉鋼廠副廠長何軍元介紹。
經(jīng)過測算,合金烘烤流程優(yōu)化后,合金在倉烘烤時間從5分鐘延長至13分鐘。同時,焦爐煤氣發(fā)熱利用率由不足25%提升至52%,進入鋼包內(nèi)的合金溫度從200℃上升至600℃。烘烤后的合金溫度提高,爐后出鋼溫降進一步降低,這一流程的成功優(yōu)化,為公司深入開展降本增效工作創(chuàng)造了有利條件。
“沒有投入資金,只是動了腦筋,對以往的流程進行優(yōu)化,一年竟能節(jié)約上千萬元的生產(chǎn)成本。這次流程優(yōu)化的實例,展示了煉鋼人的‘匠心匠力’恒心。”張興勇自豪地說。(來源:達州日報)